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立磨锁风阀工作原理及其在立磨系统中的作用
时间:2015-08-08 点击数:100
[摘要]:在立磨生产操作过程中,喂料的均匀与否,直接原因是由立磨系统中的三道锁风阀工作不良引起喂料不匀,三道锁风阀的工作原理,桂林鸿程立式磨粉机.. ...

立磨生产操作过程中,喂料的均匀与否,对磨机的工况能否稳定起到举足轻重的作用(如喂料波动过大,会引起磨内料层不稳,导致磨机的水平、垂直振动加剧,甚至跳停),所以喂料设备的工作平稳、正常与否,在立磨生产系统中显得尤为重要。在生产过程中遇到的因三道锁风阀工作不良引起喂料不匀,造成立磨振动停车的不正常现象。

三道锁风阀的工作原理

 DSK-1600锁风阀集锁风、 喂料于一体。第一道的作用是截断物料,控制进料量和时间;第二道的作用是锁风;第三道的作用是既锁风又卸料,将物料喂入磨机。三道的程序为自动工作,连续作业:即先开第二道———开第一道———关第一道截断物料———关第 二道锁风———开第三道卸出物料———关第三道,以此为一个工作周期进行循环。 2现象 不正常现象发生时,笔者在中央控制操作中发 现:在整个系统其他参数不变、 磨机的进出口压差稍有下降的情况下,磨机的主电动机电流有持续、明显的下降趋势。根据以往的操作经验判断是物料的易磨性变好,所以以2t/次的调整幅度逐步提高台时产量,持续约15min左右,磨机的电流、进出口压差均无明显增长趋势,在继续以2t/次的幅度增加产量时(因为电流下降相对较快,所以从发现磨机不正常开始到跳停为止磨机台时产量从当初的187t/h提高到193t/h左右),磨机的主电动机电流、进出口压差在不到1min的时间内迅速直线上升,并伴随水平、 垂直振动加剧,直至跳停,总共不到2min,整个过程非常快,操作中根本没有调整的过程。从发现不正常至振停,中控各主要参数的曲线走势示意图见图1(横轴、纵轴放大后)。

3原因分析 1)在进风口压力及其他操作参数相对稳定的情 况下,磨机的电流、压差出现同时下降趋势,说明可能会出现:①入磨物料的易磨性变好,物料易磨;②磨机的喂料量变小。 2)在磨机振停的瞬间出现进风口负压上升,压 差、电流同步剧增,说明:磨内负荷突然加剧。但图1 曲线表明:在磨机振停之前,负荷相对较轻(磨机电流、压差有明显下降趋势,而水平、垂直振动曲线相对平稳),在振停的瞬间出现电流、压差上升、振动加剧,说明磨机的负荷不稳,变化大而且快。综合以上原因分析,初步判断为入磨物料喂料不匀、 波动过大引起,所以对定量皮带秤进行了实物标定,对三道锁风阀进行全面检查,结果发现各皮带秤的零点飘移均在误差范围之内,而三道锁风阀的第二道有明显的工作不良现象,空载观察约4~5个工作周期后发现:第二道挡板在长期运转中有轻微横向移动,造成与边部衬板螺丝擦挂(由于衬板内表面磨损,而所用螺丝为新换螺丝,更换时是在未停机情况下由外向里上紧,所以在锁风阀内部螺丝末端稍高于衬板平面),致使第二道挡板既不能关至限位,又不能在下一工作周期顺利打开(如图2所示)。

 

三道立磨锁风阀闸门工作示意

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立磨锁风阀


三道闸门分别为1、2和3,受油缸b1、b2和b3传递的液压作用,分别绕轴转动,d1、d2和d3分别为分布在一、二和三道锁风阀边部的螺丝,d2-2为二道锁风阀中边部衬板螺丝与闸门相擦挂的螺丝。在长期运转时第二道闸门沿箭头c所示方向轻微移动,与d2-2擦挂,造成当物料进入第二道时,一部分物料进入磨机,而另一部分积聚在第二道挡板上,从而造成磨机的负荷相对较轻,出现电流、压差明显下降趋势。但当物料积聚到一定程度,物料的自重超过螺丝给第二道衬板所带来的阻力时,会在瞬间全部进入磨机,造成磨机负荷突然加剧,在磨内形成“料堆”,致使中央控制表现为磨机的电流、压差迅速上升伴随振动加剧,直至跳停。 4处理 在查明原因后,维修人员用乙炔将高出衬板部分 的螺丝削平至与衬板一个平面,并规定在以后的生产过程中,充分利用停机机会,检查衬板的磨损情况及各道挡板的位移情况,及时予以处理。 5 结束语 三道锁风阀工作正常与否,直接关系到立磨的喂 料均匀与否、磨机的工况是否正常,生产中应加强巡检力度、及时处理,否则会因喂料波动而造成磨机水平、垂直振动加剧直至停车。

 

 

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